广西某化工企业使用山东联萃工业萃取塔助力高效环保生产
发布人:山东联萃 发布时间:2025-12-22

在化工行业,高盐高有机废水因其盐分高、有机物含量大、成分复杂且难以降解,一直是环保治理领域的“老大难”问题。广西某大型化工企业,年产生含大量苯酚、萘等有机物以及高浓度氯化钠、硫酸钠的废水3万吨。传统蒸发结晶 + 生物处理工艺不仅处理成本居高不下,每吨废水处理成本高达880元,而且处理效果差强人意,出水化学需氧量(COD)波动在900 - 1600mg/L 之间,远超《化工行业水污染物排放标准》要求的200mg/L 限值,给企业的可持续发展带来了巨大压力。2024 年,该企业经过多方考察与慎重决策,引入了山东联萃流体技术有限公司的工业萃取塔,成功实现 COD 去除率 99%、废水达标排放,年节约成本超 480 万元,成为化工行业绿色转型的典范案例。

一、传统工艺的三大困境

1. 处理效率低下,资源回收困难

原工艺采用蒸发结晶法处理高盐废水,虽然能回收部分盐分,但对于有机物的去除效果不佳。在生物处理环节,由于废水中高盐分对微生物的抑制作用,导致生物降解效率低下,单级 COD 去除率仅 60%,需多级串联处理。每吨废水处理过程中,大量有机物未能有效回收,年损失高纯度有机原料 120 吨,市场价值超 600 万元。同时,回收的盐分纯度较低,只能作为低附加值产品销售,进一步降低了资源回收的经济效益。

2. 能耗高昂,运行成本剧增

传统蒸发结晶工艺需要消耗大量的蒸汽和电能,每吨废水处理需消耗蒸汽 3 吨,年耗电量达 140 万 kWh。高能耗不仅增加了企业的生产成本,还对能源供应造成了较大压力。此外,生物处理过程中需要持续供氧,进一步增加了能耗。而且,设备长期高负荷运行,故障率较高,每年设备维修费用高达 80 万元,进一步推高了运行成本。

3. 环保风险突出,合规压力巨大

原工艺出水 COD 浓度波动大,超标率达 35%。企业每年需缴纳环保罚款超 280 万元,并投入 180 万元用于末端深度处理,但效果仍不理想,难以稳定达到排放标准。同时,高盐废水若处理不当,会对土壤和水体造成严重污染,引发土壤盐碱化、水体富营养化等问题,给周边生态环境带来潜在威胁,企业面临着巨大的环保合规压力和社会舆论压力。

二、山东联萃工业萃取塔的技术创新

1. 高效传质设计,提升分离效率

山东联萃工业萃取塔采用了独特的填料结构和流体分布装置,能够在塔内形成均匀的液滴分布,大大增加了相际接触面积。通过优化塔内流体的流动状态,使液滴直径细化至 40μm 以下,传质界面面积较传统设备提升 4 倍。在首级萃取中,有机物从水相转移至有机相的速率达 1.0kg/m³·h,单级萃取率突破 93%,显著提高了分离效率。

2. 两级错流工艺,实现深度净化

企业构建了“预处理 - 两级错流萃取 - 反萃再生”的组合工艺。在预处理阶段,通过添加特定的化学药剂,调节废水 pH 值,破除络合态有机物,并去除部分悬浮物和杂质,为后续萃取过程创造良好条件。深度萃取阶段,采用复合萃取剂,两级错流串联后废水 COD 从 5500mg/L 降至 190mg/L,除有机率达 99.5%。反萃再生阶段,通过调节反萃剂的 pH 值和温度,将有机相中的有机物重新转移至水相,实现萃取剂的循环使用,降低了溶剂消耗和成本。

3. 智能化控制系统,保障稳定运行

工业萃取塔集成了先进的智能化控制系统,能够实时监测塔内压力、温度、液位、流量等关键参数,并根据预设的程序自动调整操作参数,确保设备始终处于最佳运行状态。当检测到萃取效果不理想时,系统会自动调整萃取剂的流量和流速;当设备出现故障时,系统会及时发出警报,并提供详细的故障诊断信息,方便维修人员快速排除故障。同时,智能化控制系统还具备数据记录和分析功能,能够为企业优化生产工艺提供数据支持。

三、项目实施效果与经济效益

1. 资源回收效率大幅提升

项目运行 12 个月后,有机原料回收率从 60%提升至 99%,年回收高纯度有机原料 118 吨,直接创收 590 万元。反萃液经进一步处理后,可得到高纯度的有机产品,满足企业生产需求,实现了资源的循环利用。同时,回收的盐分纯度大幅提高,可作为高品质化工原料销售,年增加销售收入 120 万元。

2. 环保合规成本显著下降

出水 COD 浓度稳定在 180mg/L 以下,远低于 200mg/L 的排放限值,年减少环保罚款 280 万元。危废产生量从原来的 3000 吨/年降至 150 吨/年,危废处置费节省 210 万元。企业顺利通过环保验收,提升了企业的社会形象和品牌价值。

3. 运营成本持续优化

能耗方面,山东联萃工业萃取塔单吨废水处理电耗仅 35kWh,较传统蒸发结晶法降低 86%,年节约电费 120 万元。溶剂消耗量大幅降低,单台设备溶剂损耗率低于 0.2%,年减少溶剂采购成本 150 万元。设备连续运行 350 天无故障,维护成本下降 40%,进一步降低了企业的运营成本。

四、技术延伸与行业影响

1. 模块化设计满足多样化需求

山东联萃工业萃取塔采用模块化设计理念,可根据不同企业的废水处理规模和工艺要求,灵活组合和扩展设备模块。在广东某化工企业的中试项目中,通过采用 LC - 200 型工业萃取塔模块,成功处理了原水 COD 40000mg/L、盐分含量 15%的高难度废水,经两级萃取后 COD 降至 200mg/L 以下,盐分回收率达 90%,为企业提供了可行的废水处理解决方案。

2. 耐腐蚀材料延长设备寿命

针对化工废水强腐蚀性的特点,工业萃取塔的塔体和关键部件采用了特殊的耐腐蚀材料,如哈氏合金、钛合金等,在强酸、强碱、高盐等恶劣环境下能够长期稳定运行。某化工企业的实际应用数据显示,山东联萃工业萃取塔在 pH 值 2 - 13 的范围内连续运行 6000 小时无腐蚀泄漏,设备寿命较传统设备延长 4 倍,全生命周期成本降低 70%。

3. 智能化系统推动行业绿色发展

设备搭载的智能化系统不仅实现了设备的自动化运行和远程监控,还具备能源管理和碳排放核算功能。通过实时监测设备的能耗和运行参数,优化生产工艺,降低能源消耗和碳排放。项目实施后,单位产品废水处理能耗从 1.2 吨标煤/吨降至 0.18 吨标煤/吨,相当于种植 7800 棵冷杉的碳汇能力,助力企业实现绿色可持续发展,为化工行业树立了绿色转型的榜样。

五、客户评价与行业认可

“山东联萃工业萃取塔彻底解决了我们长期以来的废水处理难题。”广西该化工企业技术负责人表示,“从项目方案设计到设备安装调试,联萃团队提供了全方位的技术支持和服务,仅用 20 天就完成了全流程改造。现在我们的废水处理成本下降 63%,资源回收率提升 39%,真正实现了经济效益和环境效益的双赢。”

2025102103 (1)

目前,山东联萃流体技术有限公司的工业萃取塔已在化工、印染、制药等多个领域服务超 500 家企业,成为高盐高有机废水治理领域的技术领军品牌。对于追求高效、绿色发展的化工企业来说,山东联萃工业萃取塔无疑是破解废水治理难题、实现可持续发展的理想选择。