甘肃农药厂应用山东联萃工业萃取槽案例
发布人:山东联萃 发布时间:2025-09-02

一、项目背景与挑战

甘肃某农药厂作为西北地区重要的农药生产基地,长期面临废水处理与资源回收的双重压力。其生产过程中产生的废水含有高浓度有机溶剂(如甲苯、二甲苯)及农药中间体(如吡啶类、氯代苯类化合物),COD(化学需氧量)高达20000-30000mg/L,且含有大量可回收资源。传统处理工艺采用化学沉淀法,存在三大痛点:

  1. 资源浪费:目标成分回收率不足60%,年损失有机溶剂超200吨;

  2. 二次污染:沉淀渣含重金属及有机物,需额外处理,年危废处置成本超300万元;

  3. 效率低下:单级处理周期长达4-6小时,无法满足连续化生产需求。

二、技术选型与方案制定

经多方比选,该厂引入山东联萃流体技术有限公司的MCG-2000型工业萃取槽,并定制三级逆流萃取工艺。该设备具备三大核心优势:

  1. 高效分离能力

    • 级间自由拆分组合设计,支持5-15级串联,单台处理量10-40m³/h;

    • 低速搅拌(50-500rpm)结合重力澄清,分离时间<30秒,较传统设备效率提升80%。

  2. 耐腐蚀与长寿命

    • 槽体采用PPH材质一体成型,搅拌桨及管道选用316L不锈钢,可耐受pH≤1的强酸环境及有机溶剂腐蚀;

    • 无焊缝结构消除渗漏风险,设备寿命较传统设备延长3-5年。

  3. 智能化控制

    • 集成PLC系统,实时监测pH、ORP、流量等参数,支持远程故障诊断;

    • 自动调节萃取剂流量,确保出水COD稳定<80mg/L,达标率100%。

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三、工艺流程与实施效果

1. 工艺流程设计

  • 一级萃取:废水经pH调节至2-3后,与有机萃取剂(如MIBK)按体积比1:2逆流接触,目标成分萃取率达85%;

  • 二级澄清:通过波纹板填料消除界面夹带,出水中悬浮物含量<10ppm;

  • 三级微滤:内置0.2μm陶瓷膜过滤器,确保有机物含量<5ppm,锑铋等杂质残留量降至0.005%以下;

  • 反萃与再生:负载有机相经4mol/L盐酸反萃,获得高纯度中间体(纯度≥99.9%),萃取剂循环利用率达98%。

2. 实施效果

  • 资源回收率显著提升

    • 有机溶剂回收率从60%提升至95%,年节约采购成本超500万元;

    • 农药中间体纯度从80%提升至99.9%,可直接回用于生产,减少原料消耗20%。

  • 环保效益突出

    • 危废产生量减少80%,年节省处置费用240万元;

    • 出水COD降低至60-80mg/L,达到《农药工业水污染物排放标准》(GB 31577-2015)一级标准。

  • 经济性优化

    • 单吨废水处理成本从180元降至120元,降幅33%;

    • 设备连续运行12个月无故障,运维成本降低40%。

四、技术创新点解析

  1. 协同萃取体系开发

    • 针对传统TBP体系易乳化的问题,联萃研发TOPO-N1923协同萃取剂,使锑铋分离系数提升至20.9,较MIBK体系效率提高40%。

  2. 多级逆流工艺优化

    • 通过动态调整转速(2000-4000rpm)与相比(O/A),实现单级萃取时间缩短至5秒,级效率提升50%。

  3. 绿色溶剂替代

    • 以新型溶剂替代煤油,减少VOCs排放90%,同时降低乳化风险,萃取剂单耗降低40%。

五、客户反馈与行业影响

该厂技术负责人表示:“山东联萃萃取槽彻底解决了我们的‘卡脖子’问题。设备操作简便,数据准确,且联萃团队提供全程技术支持,从工艺设计到调试运行仅用30天。”项目投产后,该厂成为西北地区首家实现废水“零排放”的农药企业,并凭借资源循环利用模式入选工信部《绿色制造系统解决方案供应商推荐目录》。

六、未来展望

随着农药行业向高效、低毒、环保方向发展,山东联萃将持续深化技术创新:

  1. 超纯化技术:开发含氮、硫官能团的新型萃取剂,实现农药中间体纯度>99.999%;

  2. AI工艺优化:引入机器学习模型,预测最佳参数组合,缩短工艺调试周期70%;

  3. 集成化解决方案:探索萃取-膜分离-吸附耦合工艺,推动资源利用率迈向100%。